二系統試產以來,該臺設備頻繁發生激振器底板地腳螺栓松動、剪斷;軸承透蓋緊固螺栓松動、斷裂;軸承燒壞、爆裂和槽體底板松動、變形等事故,被迫臨時機檢修處理,嚴重影響正常生產,主要在如下幾個方面進行改進。
(1)激振器底板地腳螺栓松動、剪斷, 主要是因為給料框上安裝激振器的底板 是先刨削加工表面然后再焊接在給料框 上,產生的變形和平面度偏差未能消除, 安裝激振器時,不能完全緊貼,在使用過 程中造成 12 個地腳螺栓受力不均勻,先 把最受力的螺栓剪斷后,一個接一個地剪 地腳螺栓,改進后采用機械的性能較佳的 35CrMo 材料制作地腳螺栓,并在底板和 激振器底座地腳螺栓孔上設計一個襯套, 使螺栓所受剪切力由線接觸變成面接觸, 增強抗剪切的能力,如圖 2 所示:

(2)軸承透蓋螺栓松動、斷裂,先后采 用加彈簧墊圈和串聯金屬絲直接鎖住等 防松措施,但均未取得預期效果,經分析 確定是由于人字齒輪(由兩斜齒拼裝而 成)在加工和裝配過程中,左右兩側對稱 齒并不完全對稱,齒輪在嚙合傳動時,左 右兩側產生的軸向力不能完全抵消。
由于 Fx 左、Fx 右不能抵消,在軸向存 在合力,軸承透蓋螺栓在此合力作用下發 生松動和斷裂。通過改進加工制造和裝配 精度,要求嚙合的兩個人字齒輪的四個斜 齒輪用同一把銑刀銑齒,拼裝人字齒的連 接螺栓孔配鉆,螺栓采用稍過盈的緊定螺 栓,保證斜齒的對稱度,這樣可以抵消軸 向力,達到避免軸承透蓋螺栓因受力而松 動、剪斷的目的。
(3)軸承燒壞、爆裂。原設計激振器人 字齒輪采用 HL-30 齒輪油潤滑,四個軸承 則采用二硫化鉬潤滑脂潤滑,且軸承內側 與箱體間有擋油環隔開。
由于激振器所處的工作環境溫度較 高,將軸承內的潤滑脂熔化,并流入箱體 內,箱體內的齒輪油又因有擋油環而無法 甩到軸承中去,這樣被動軸上的兩軸承得 不到足夠潤滑而燒壞(主動軸承因有箱體 內齒輪油浸住而保持潤滑)。因此,取消被 動軸上的兩個擋油環,箱體內人字齒和軸 承都改用 3# 鋰基脂潤滑,并在外部增設 一臺電動油泵 (型號 U =4AE,Q =195ml/ in ),每班開 5~10 分鐘,給箱體內供油,在 運轉時,將 3# 鋰基脂甩入被動軸的軸承 中,從而保證軸承和齒輪能長期處于良好 的潤滑狀。也避免特意停機給激振器加 油,減少了停機時間。
(4)槽體給料板變形,壓緊螺栓松動, 原設計為 8 塊鑄鋼(材質為 ZGCr22Ni4Ti) 組成的給料板兩邊用螺栓壓緊,中間用楔 桿拉緊。
(5)由于它直接與燒結塊接觸,工作 溫度高達 600~700℃,在高溫和高頻振動 力的作用下,槽體下可避免地產生了變 形,使得壓緊螺栓松動,8 塊給料板松開, 粉塵和燥音都很大。雖然全部螺栓都采取 了熱伸長補償措施(設置碟形彈簧),由于 螺母在小方梁內安裝,扳手空間過小,安 裝時難以保證螺栓完全擰緊,無法防止螺 栓松動。
先用焊接筋板的方法,把給料板與橫 梁連接固定起來,但由于該材料焊接性能 差,又在使用過程中施工,無法進行退火 熱處理,消除焊接壓力,使用 1-2 天后又 脫焊,后來制作了一塊整體的給料板(材 質為 A3 鋼),這樣雖可以焊牢,使用 2 個 月后,磨損較大和嚴重變形,又把焊縫拉 裂。最后選取 ZG35Cr24Ni7Sin 為材料鑄成 三塊,用 E1-19-9MOW2-18 焊條焊接后, 進行退火熱處理,徹底消除焊接應力后, 制作成一塊整體的給料板,用 28 個螺栓 穿過橫梁帶蝶形彈簧緊固,這樣可保證有 足夠的扳手空間,在試運轉 4 小時、8 小時 后分三次緊固螺栓,最后用雙螺母鎖死, 取得了滿意的效果,使用時間長達一年之 久,基本保持完好。
本文關鍵詞:圓盤給料機,定量給料的設備